以螺桿空壓機(jī)為例,螺桿空壓機(jī)的工作原理是螺桿在氣缸內(nèi)旋轉(zhuǎn),使定子槽間的空氣不斷形成周期性的體積變化,并將空氣沿定子軸線從吸入側(cè)輸送到輸出側(cè),實(shí)現(xiàn)螺桿空壓機(jī)的吸氣、壓縮和排氣的全過程。 空氣壓縮機(jī)的擾流板和出氣口分別位于殼體的兩端,陰定子的槽和陽定子的齒由主電機(jī)帶動(dòng)旋轉(zhuǎn)。
原系統(tǒng)工作條件存在的問題:
1、主電機(jī)看似星三角降糖啟動(dòng),但啟動(dòng)時(shí)電壓仍然很高,會(huì)影響電網(wǎng)的穩(wěn)定性和其他用電設(shè)備的運(yùn)行安全。
2、浪費(fèi)電能25%以上
主水泵經(jīng)常卸載運(yùn)行,屬于不經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,電能浪費(fèi)嚴(yán)重。我們抄了空壓機(jī)主機(jī)的運(yùn)行數(shù)據(jù):總運(yùn)行時(shí)間為20000小時(shí),其中加載時(shí)間為11000小時(shí),卸載時(shí)間為9000小時(shí)。 主機(jī)功率75KW,加載電壓65A,卸載電壓30A(實(shí)際功耗15KW)。 根據(jù)我們的經(jīng)驗(yàn)和初步估計(jì),這臺(tái)空氣壓縮機(jī)浪費(fèi)了25%以上的電力。 現(xiàn)在我們以20%浪費(fèi)來估算,37KW×80%(負(fù)荷率)×25%(浪費(fèi))×24小時(shí)×30天=5328千瓦時(shí)
可見,一臺(tái)空壓機(jī)每月浪費(fèi)電量約5328千瓦時(shí)
3、主電機(jī)工頻運(yùn)行,使空壓機(jī)運(yùn)行時(shí)噪音較大。
4、主電機(jī)工頻啟動(dòng)設(shè)備沖擊大,電機(jī)軸承腐蝕大,設(shè)備檢修時(shí)機(jī)械負(fù)荷大。
改造方案的原則:
壓力閉環(huán)控制系統(tǒng)由節(jié)電器、壓力變送器、電機(jī)、螺旋轉(zhuǎn)子組成。 手動(dòng)調(diào)節(jié)電機(jī)怠速,使儲(chǔ)氣罐內(nèi)氣壓穩(wěn)定在設(shè)定范圍內(nèi),實(shí)現(xiàn)恒壓控制。 將反饋壓力與設(shè)定壓力進(jìn)行比較,實(shí)時(shí)控制節(jié)電器的輸出,進(jìn)而調(diào)節(jié)電機(jī)怠速空壓機(jī)加載電流過大,使儲(chǔ)氣罐內(nèi)的氣壓穩(wěn)定在設(shè)定壓力。
節(jié)電改造計(jì)劃實(shí)施情況:
1、利用空壓機(jī)的節(jié)能模式來節(jié)省電力,可以使電機(jī)在輕載下以最高效率運(yùn)行,減少必要的電能消耗;
2、可以使電機(jī)啟動(dòng)、加載時(shí)電壓緩慢上升,無任何沖擊; 可以使電機(jī)軟停止,防止反向電壓造成的危害,有利于延長設(shè)備的使用壽命; 防止電力公司因電壓尖峰造成的罰款;
3、由于電機(jī)在高效狀態(tài)下運(yùn)行,電能質(zhì)量高,增加了無電損耗,節(jié)省了大量電能。
4、根據(jù)嚴(yán)格的EMS標(biāo)準(zhǔn),高效PWM空壓機(jī)采用高速低耗IGBT,增加電機(jī)紋波畸變和功率損耗。
5、保留原有的釋放閥系統(tǒng),必要時(shí)可參加調(diào)節(jié),提高系統(tǒng)的可靠性。 事實(shí)上,采用恒壓加熱智能控制系統(tǒng)后,不僅可以節(jié)省電費(fèi),延長壓縮機(jī)的使用壽命,還可以實(shí)現(xiàn)“恒壓加熱”的目的,提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。
6、采用空壓機(jī)省電控制系統(tǒng)后,可以實(shí)時(shí)檢測(cè)加熱管道內(nèi)二氧化碳的壓力,使加熱管道內(nèi)二氧化碳的壓力保持恒定,提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量;
7、將出風(fēng)口放氣閥全部關(guān)閉,取消利用出風(fēng)口放氣閥調(diào)節(jié)供熱量的方法,防止由此造成的電能浪費(fèi)。 而是利用空壓機(jī)省煤器怠速來調(diào)節(jié)二氧化碳流量,使電機(jī)的輸出功率與流量需求基本成反比,電機(jī)仍能高效率工作空壓機(jī)加載電流過大,達(dá)到顯著的節(jié)電效果。